关于无线充电组比赛公众号文章的提问回复的回复

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tsinghuazhuoqing 发表于 2022/08/28 00:45:08 2022/08/28
【摘要】     关于山威充电组,卓老师公众号进行了 简单回应和对我们的仲裁提出了疑问 ,下面我们回应一下关于本次卓老师的公众号的疑问。 1. 关于耗电   起始电压为什么算作为12.9V,...

 

  关于山威充电组,卓老师公众号进行了 简单回应和对我们的仲裁提出了疑问 ,下面我们回应一下关于本次卓老师的公众号的疑问。

1. 关于耗电

  起始电压为什么算作为12.9V,我们充电组规定12.5V为最大电压,到达该充电电压充电截止时要求出发,依据电容特性,其最终电压本身根本不足12.5V。剩余电量64J,说明车模在从三岔入库充电到入库最多消耗92J(这可能吗?)。并非公众号所谓的102.4J。

  1. 作为工程问题, 12.9V 是 不超过 13V充电的上限了。 依次作为最大充电估计是可以的。
  2. 关于入库消耗 92J 是否可能需要通过对比实验才能够确定。

2. 关于LED闪灯

  LED灯板是我们无线充电组判断电容电压的关键一环,观看他们直播,发现他们也是用的逐飞开源方案,LED是由程序控制的,车库掉电明显说明程序操作,为什么山威充电组还要费尽心思写个入库流水灯呢,有这个时间优化一下他们所谓的三个为一组(三位一组竟然还出现了1,2,4,6,8的LED灯数)的电压显示不是更好吗。

  即使LCC不处于中间无法充电也不可能出现以视频的掉电速度!

关于他们LED显示问题,的确存在着 拍摄视频与现场观察之间的差异。这实际上是两个周期信号之间出现的拍频;
仔细看他们的视频,可以看到所谓的掉电速度,仍然是 显示所造成的。

3.关于未完赛

  根据测试时的视频来看,车模行驶正常,出库出现抬头导致后面循迹不稳从而翻车,这不是软件问题吗,为什么归结于硬件?车模硬件出现怎么样情况才能导致出库翻车?车模硬件能在什么样的外力下导致出现故障?

实际上只要看到他们主板烧毁的部分,这个部分就清楚了他们在此过程中出现的硬件问题。

▲ 调试过程中出现的故障

▲ 调试过程中出现的故障

4.关于充电效率

  关于充电效率300%的说法来自1s亮全灯。充电组看充电时间不看LED灯板看什么?看车模运行轨迹?这句话说出来真的是笑掉大牙。而且对于我写的仲裁书,卓老师你的回复是知道山威充电组刚开始显示电量的LED全点亮。在逐飞开源的情况下LED灯板有什么技术难度吗?这不好笑吗?

前面三个回复也都说明了, LED在远程显示的时候会出现和现场部以上。 扫描显示和拍摄后的区别。 所以仅仅根据 1s 全亮是无法知道是否电容充满电的。

5.关于显示问题

  省赛时,经观看视频可知其采用了发射线圈断电的形式,见B站视频置顶评论。还有,线圈上面10cm冲的电不会导致主板开机后灯板全亮!

实际上所有的结论来自于实验。诚如: 人狠话不多,多做是实验少争论。 别人置顶的言论,不如实际调查和验证。

6.关于电路板烧坏

  关于btn驱动的事,已经有老师/同学在领队群里给出解答。

据我后来所致,实际上是电路上的电阻烧坏,并不是 MOS管。

▲ 图6.1 电路板上烧坏的电阻

▲ 图6.1 电路板上烧坏的电阻

7.关于组委会回应

  关于组委会响应同学质疑,看看公众号评论吧,回复的有说服力吗,,这个回复不还是疑点重重,避重就轻吗。

组委会的回应将会使用当时调查的录像事实来逐一排查,我们需要给他们时间。 公众号的评论又多少是看到了现场的实际录像呢。

8.关于结论

  仲裁书写的明明白白,视频也都有。是不是需要穿越到2天前去山威看比赛啊。

对于前面的事实还没有等到组委会以及被检举者的回应,就开始“综上所述”得出结论,这有点勉强。

9.关于欠采样的问题

  这个确实就更有意思了,举例说明:电容电压为8v,动态扫描后的灯板照片不可能出现高于8v吧?给我们的回复难道是指山威入库前不止8V吗?

实际上通过视频看到LED扫描显示与现实之间的差异,是前面很多问题的来源。实际上最常见的如下,一个很正常的CRT显示器在摄像镜头里看到的是下面的。

10. 其他疑问

  组委会对我以下问题并没有作出回应:

  24号晚上山威充电组国赛比赛视频:
  我大概录制了16分钟的比赛视频其中

  • 第一次发车:正常完赛,入库车模在中间,LED显示掉电
  • 第二次发车:正常完赛,有掉电的趋势,被及时拿走关机了
  • 第三次发车:正常完赛,摄像头被挡住,看不见灯板状态
  • 第四次发车:更改了程序,出界和车库冲出,车模被及时拿走,看不到灯板状态
  • 第五次发车:车模冲出车库,无法观察灯板状态
  • 第六次发车:不知道是否更改程序,车模冲出车库无法观察灯板状态
  • 第七次发车:更换程序,车库入库位于发射端边缘,无人拿车,车模掉电现象更加明显

  上述国赛视频见B站BV号合集BV1FG411t7Np。

  省赛质疑:
  b站5分钟的比赛视频中

  • 第一次发车:时间为00:16,发车失败
  • 第二次发车:00:38刚放车,00:39灯板全亮(300%效率说法出处)
  • 第三次发车:1:32开主板,灯全亮。2:23开发射端此时选手问题导致发车失败
  • 第四次发车:4:14灯板正常,但到了圆环就接车说没电。

  第二次和第四次对比尤为严重。
  上述视频见B站BV号:BV1XS4y1W7XF

  24号测试视频质疑我在组委会发的比赛录屏下发的评论.视频见B站BV号:BV1dd4y1d7qF

组委会应该是抓住主要问题调查,如果所有的问题都进行了解,需要质疑者与被质疑者当场进行辩论才可以。

11. 智能车信仰

  疑问提到了这,看到了卓老师您对于我的评价是带节奏,您是我们智能车的信仰,这个时候我感觉再提出质疑也没什么用了,随着开学和比赛的结束此事也会被慢慢遗忘,我们学生还是输了,哈哈哈哈。

实际上这个过程,卓老师和你们一样也是希望看到事实。只是这个事实需要经得起检验。对于美国人是否真的到达了月球,我们都可以怀疑。 但每一个细节过程是否怀疑者并没有仔细思考呢? 也就是,怀疑别人的人是否怀疑过自己呢?

这个过程没有赢者和输者,只有不断的靠近事实的一方。也无需为此感到沮丧。


● 相关图表链接:

文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。

原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126550721

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